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提高材料的表面性能降低合成氨用調(diào)節(jié)閥失效的措施 |
點(diǎn)擊次數(shù):608 來源網(wǎng)站: 發(fā)布時(shí)間:2019-06-03 |
提高材料的表面性能降低合成氨用調(diào)節(jié)閥失效的措施
合成氨合成尿素的生產(chǎn)工藝中耐腐蝕比較強(qiáng),在這些工藝管道中使用的閥門很容易被腐蝕,才采用一些好的措施有助于改變閥門的使用壽命,可以從這些預(yù)防汽蝕、閃蒸要從改善工況條件與選用材料兩方面入手。
改變閥門的結(jié)構(gòu)比較困難,因?yàn)槟蛩馗邏赫{(diào)節(jié)閥的具體要求限制。提到的多級降壓閥和套筒閥,由于尺寸限制難以采用。在現(xiàn)有閥的基礎(chǔ)上改動閥瓣、閥座結(jié)構(gòu)尺寸是可以考慮的,但必須保證閥門的線性流量特性和CV值要求。在這兩個(gè)條件限制下,閥門抗氣蝕性能不會有很大改善,改變介質(zhì)工藝參數(shù)更是難以實(shí)現(xiàn)的。
同外曾有人用陰極保護(hù)方法減輕了汽蝕造成的損傷。研究表明,只有所用的電流密度足以在表面產(chǎn)生一層氫氣泡時(shí)才能減輕損傷。損傷減輕是由于這層氫氣泡能防止汽泡破滅時(shí)對表面的流體動力作用,而不是陰極電流的防護(hù)作用。要在長期的實(shí)際操作過程中不斷地施加這樣大的電流,實(shí)際上是不可行的。
國內(nèi)也有人用類似的材料(iCr18Ni9Ti)進(jìn)行研究,楷出了陽極保護(hù)也行不通的結(jié)論。其因是極極化導(dǎo)致的是一種不穩(wěn)定且易受到破壞的純態(tài),它不僅不具有保護(hù)意義,反倒促進(jìn)了金屬的腐蝕溶解。
最后問題歸結(jié)到選用材料上。在水利設(shè)施中有用覆蓋一層豫皮的方法解決汽蝕破壞的介小,精度很高的閥瓣、閥座是不可取的。
現(xiàn)有的所有工程材料都不能從根本上解決氣蝕問題,但鈷基硬質(zhì)合金Stellite6 是目前公認(rèn)調(diào)節(jié)閥抗氣蝕性能最好的金屬材料?梢钥紤]在閥瓣表面或閥座密封面堆焊一層Stellite6或用激光堆焊一層粉末冶金以提高抗汽蝕性能。另外用激光熱處理方法使零件表面得到特殊的合金層或非晶態(tài)組織,可以達(dá)到非常優(yōu)良的抗腐蝕、抗磨損性能。有實(shí)驗(yàn)表明激光淬火的試件與其他各種處理試件相比失重最小?磥碓谀蛩馗邏合到y(tǒng)中量有效途徑是提高材料表面性能。
為避免閥門密封面的機(jī)械劃傷,在大檢修等情況下不要使焊渣或其他固體顆粒掉進(jìn)尿素高壓系統(tǒng)中。機(jī)械劃傷、 閃蒸、汽蝕三種現(xiàn)象各有其特征外觀形貌,用宏觀觀察并配合微區(qū)觀察可以方便地區(qū)分鑒別。對尿素高壓調(diào)節(jié)閥減小汽蝕的有效途徑是提高材料的表面性能降低合成氨用調(diào)節(jié)閥失效的措施。
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