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電磁閥磷化工藝改進(jìn) |
點(diǎn)擊次數(shù):1435 來源網(wǎng)站:http://www.51kqysj.com/ProList/T125 發(fā)布時(shí)間:2013-08-17< |
電磁閥磷化工藝改進(jìn)
1 前言
電磁閥本體是液壓機(jī)油路的“心臟”部件,規(guī)格繁多。本體外形相似而尺寸各異,其端面有一個(gè)主油路中心通孔(內(nèi)表面呈凹凸形),側(cè)面有幾個(gè)支油路孔(與主油路孔貫通)和盲孔( 5 mm,深20 mm),整個(gè)本體是孔體結(jié)構(gòu),較為復(fù)雜。材質(zhì)為球墨鑄鐵精密鑄,表面要求黑色磷化,耐磨防銹。某油壓精機(jī)公司使用臺(tái)灣電磁閥制造技術(shù),并采用臺(tái)灣生產(chǎn)的黑色磷化劑,運(yùn)輸不便而且費(fèi)用高。該公司曾選用內(nèi)地生產(chǎn)的幾種黑色磷化劑試用,可是效果不理想,不宜使用。但臺(tái)產(chǎn)磷化劑存在的主要問題是溶液使用時(shí)間短,必需定期換槽(調(diào)槽難以奏效),導(dǎo)致磷化費(fèi)用偏高,并給生產(chǎn)帶來麻煩。為了克服生產(chǎn)上的被動(dòng)局面,最終選定05-02.7中溫鋅.錳.鈣黑色磷化劑,在一年多的批量生產(chǎn)中驗(yàn)證了該磷化劑的優(yōu)越性(槽液穩(wěn)定,可調(diào)性好,成本低,質(zhì)量?jī)?yōu)),解決了干擾該公司生產(chǎn)的一大難題,為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品創(chuàng)造了條件。
2 工藝改進(jìn)前存在的問題
(1)磷化質(zhì)量不穩(wěn)定,且膜層一次附著力差。由于磷化液可調(diào)性較差,磷化膜質(zhì)量時(shí)好時(shí)壞并需要定期換槽,特別是槽液沉渣過多(因溫度高槽液變化快,沉渣多),工件易掛灰,膜層一次附著力較差(一次磷化膜經(jīng)手擦有時(shí)掉色)。
(2)工藝不完善。原工藝為脫脂(高溫)_2道水洗一除銹一水洗一表調(diào)一磷化(高溫>90。)一水洗一防銹一浸機(jī)油(加熱)。主要存在問題有:①脫脂不徹底。因本體油污重,且孔眼多,脫脂有困難,況且只有1道脫脂工序,更難徹底除盡油污,影響磷化效果。②除銹后缺少中和工序。本體孔內(nèi)易存殘酸,特別是工件裝載多(50件/槽)時(shí),清洗更困難,難免產(chǎn)生串槽現(xiàn)象,磷化液被污染的可能性增大,這也許是槽液不穩(wěn)定的原因之一。③ 表調(diào)效果不理想。一是因?yàn)楸碚{(diào)槽管理不到位(槽液調(diào)整不及時(shí),活性不足,表調(diào)效果變差);二是表調(diào)不充分,因表調(diào)液工作時(shí)呈靜態(tài),對(duì)流性較差,會(huì)造成一槽本體的表調(diào)效果有差異。
(3)掛具設(shè)計(jì)不合理。掛具的橫梁 10 mm供懸掛本體用,但由于橫梁過粗,結(jié)果造成橫梁與孔問隙很小(間隙2 mm),磷化o~:fL內(nèi)析氫嚴(yán)重且不易外逸,還由于磷化時(shí)掛具抖動(dòng)少,必然影響孔內(nèi)磷化效果,這是孔內(nèi)易返銹的原因。
(4)后處理質(zhì)量低。磷化后的防銹浸熱機(jī)油防銹效果差。因機(jī)油脫水性差(尚未沸騰),同時(shí)基礎(chǔ)油中沒有防銹劑,本身防銹性很差,更易造成孔內(nèi)返銹。
3 工藝改進(jìn)方法
(1)優(yōu)選前處理劑:① 選用05-01.1鋼材常溫脫脂劑。本劑分為粉劑和溶劑2種,2種搭配使用。粉劑由多種堿性物質(zhì)復(fù)配,以除皂化油為主,使用濃度3% ~5% ;溶劑由多種表面活性劑和有機(jī)溶劑組成,以除非皂化油為主,使用濃度5% 。可以根據(jù)工件表面油污種類和程度任意調(diào)整它們的用量,利用它們的組合效應(yīng),達(dá)到最佳除油效果。所以此類脫脂劑優(yōu)于傳統(tǒng)的單組分脫脂劑,可調(diào)性好,是脫脂劑的發(fā)展方向。②選用05_()2.7中溫鋅.錳.鈣系黑色磷化劑。其特點(diǎn)是:磷化液穩(wěn)定性高,可調(diào)性好(長(zhǎng)期無需換槽),定期加料可保持工作液最佳狀態(tài),且沉渣明顯減少(降低了磷化溫度);磷化膜細(xì)膩均勻(Ca“ 的改性作用所致),黑色深,結(jié)合力牢,防銹性優(yōu)。本劑單組分,使用方便,調(diào)整容易。
(2)改進(jìn)工藝:
① 增加一道常溫預(yù)脫脂工序,明顯增強(qiáng)脫脂效果。適量增加溶劑用量,發(fā)揮深劑的常溫脫脂性。再經(jīng)中溫脫脂,重油污能徹底除盡。中溫脫脂適量增加粉劑用量,利用粉劑的中溫脫脂性,相應(yīng)減少溶劑用量,恰到好處。被脫下的油污漂浮液面,除溢流外,輔以手工撈去。
②強(qiáng)化表調(diào)效果?紤]原工藝未設(shè)中和工序(受場(chǎng)地限制無法增加),依靠表調(diào)工序兼?zhèn)渲泻凸δ。為此要提高表調(diào)液pH至9~l0(加入碳酸鈉5~l0 g/L),但不影響表調(diào)效果。同時(shí)增加壓縮空氣攪拌,增強(qiáng)了表調(diào)液的流動(dòng)性,激化了膠體鈦粒子的活性,改善了表調(diào)效果,對(duì)提高磷化質(zhì)量有利
③采用二次磷化法。因?yàn)橐淮瘟谆囊淮胃街^差,二次磷化的二次附著力良好。④提高防銹油的防銹性能。選擇05-04.1常溫脫水防銹油,脫水能力強(qiáng)(自動(dòng)脫去工件表面的水分),防銹能力好(可保持出口產(chǎn)品防銹期>6個(gè)月),油膜薄,光澤好(無油膩,不粘手)。⑤ 改制掛具。原橫梁直徑過大,減至 7 mm,增大了梁與內(nèi)孔的間隙(4 mm),在磷化過程中增加抖動(dòng)工件的次數(shù),改善內(nèi)孔的磷化效果。改進(jìn)后的工藝流程:常溫預(yù)脫脂(10 min)一中溫脫脂(70~80℃ ,5~10 min)一水洗一除銹(1:l鹽酸,l~5 min)一水洗一表調(diào)(05-01.9表調(diào)劑2~3 g/L+Na2CO3 5~l0 g/L,pH 9~l0,3~5 min,壓縮空氣攪拌)一磷化(70~80℃ 5 min)一退膜(鹽酸溶液1~2 min)一水洗一表調(diào)一二次磷化(10 min)一水洗一防銹處理一浸脫水防銹油(3~5 min,抖動(dòng)工件)一瀝干一無水壓縮空氣吹干一后續(xù)加工(清潔內(nèi)孔)。
相關(guān)信息:電磁閥,高壓電磁閥,高溫電磁閥,燃?xì)怆姶砰y |
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